叉车电池中排管对电瓶有那些影响,将3种不同的排管分别组装多组D-400蓄电池组,配套给同一用户使用。使用环境、状态、时 间、条件等都基本相同,结果如下:A排管组装的 蓄电池组使用6-9个月后,用户反映蓄电池组使 用时间越来越短,充电时电池温度高(最高值为 80-90 °C),耗水快,有大量的酸雾挥发且充电电压低。
将A排管组装的蓄电池组返回生产厂家 进行充放电试验,并测量电池端电压及正、负极镉 电压。充电结束前,单体电池端电压为2.61V,正极镉电压为2.44 V,负极镉电压为0.173 V。依据《GB/T7403.1-2008牵引用铅酸蓄电池》标准进行容量试验,经放电4h后,单体电池终止电压达 到1.75 V时,正极镉电压为1.91 V,负极镉电压为 0.21 V。从充放电测量的正、负极镉电压值可以判 断,问题出在正极板。充电时,正极镉电压偏低; 放电时,正极镉电压下降快。
经解剖发现:负极板完好,表面有少许正极活 性物质,电解液有浑浊现象,正极板排管沿管的两 侧呈直线型开裂,排管腐蚀渗透,正极活性物质二 氧化铅部分开始脱落、溶解,造成正、负极板早期 就轻微连电短路,伴随着充放电循环次数的增加,排管的腐蚀渗透深度和面积不断扩大,电池容量逐渐下降。由于短路,蓄电池内阻增大,充电时电池 温度升高,PE隔板在长期高温下性能下降,被穿 透,造成电池短路,同时电池充电时温度升高,又 加速板栅腐蚀,使活性物质钝化和脱落。部分充电 电流用于水的分解,蓄电池组的充电电压达不到用 户使用的智能充电机设置的恒压点,以至于蓄电池组在充电后期电流仍处于高位,没有转入第二阶段 小电流充电,充电电流的过大导致析出气体过量,加速电池损坏。综上分析以及解剖结果由此可以断定:排管耐酸系数、拉裂强度性能低是造成排管腐蚀渗透,最终导致电池短路、容量下降,循环寿命 提前终止的主要原因。
使用C和B排管组装的蓄电池组,使用一年后返厂同样进行充放电试验,并测量电池端电压、 正、负极镉电压。充电结束前,单体电池端电压为2.68 V,正极镉电压为2.512 V,负极镉电压为0.161 V。依据GB/T7403.1-2008标准中容量试验, 同样放电4 h后单体电池端电压为1.82 V,正极镉 电压2.05 V,负极镉电压0.195 Vo从充放电测量 的正、负极板镉电压变化值可以看出,随着充放电循环的不断深入,正、负极板镉电压变化值均在正常的递减范围,放电4h后单体电池端电压并没有达到终止电压1.75 V,蓄电池组仍然可以继续循环使用。经解剖发现,正极板排管基本完好,负极板 表面膨胀、有少许白色斑点,即通常所说的硫酸盐化现象。
排管的拉裂强度、耐酸系数性能对排管的腐蚀渗透有直接影响。排管的腐蚀渗透也是最终导致电池短路、容量下降、循环寿命提前终止的主要原因。因此,应定期对排管的各项性能指标进行必要的分析。首先是排管生产的原材料更换和调整时, 必须保证其产品性能要求;其次重新选择排管生产厂家,应考察其排管生产工艺的先进性,生产现场工艺执行情况和质量控制手段是否科学可靠。